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技術(shù)問答

鍋爐除塵器的工作原理,燃煤發(fā)電廠除塵的話都需要哪些除塵設(shè)備

作者:147小編 發(fā)布時(shí)間:2024-02-01 12:18:43點(diǎn)擊:103

信息摘要:

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環(huán)保是否規(guī)定鍋爐除塵裝置不得有旁路

為了加強(qiáng)對(duì)火電企業(yè)脫硫設(shè)施鍋爐布袋除塵器運(yùn)行過程的監(jiān)管,提高脫硫設(shè)施運(yùn)行效率,2010年6月,環(huán)境保護(hù)部下發(fā)了《關(guān)于火電企業(yè)脫硫設(shè)施旁路煙道擋板實(shí)施鉛封的通知》(環(huán)辦[2010]91號(hào))文件。按照要求,2010年9月底浙江省內(nèi)火電廠均實(shí)施了對(duì)脫硫旁路擋板的鉛封。一年多來,電廠應(yīng)對(duì)鉛封采取了系列措施,現(xiàn)就鉛封后實(shí)際旁路開啟情況及逐步過渡取消旁路的對(duì)策進(jìn)行分析和討論。

鉛封要求下發(fā)之初,浙江省內(nèi)火電廠均積極響應(yīng),經(jīng)過各集團(tuán)組織論證以及采納各技術(shù)單位給予的提議參考,首先對(duì)旁路開啟的保護(hù)邏輯進(jìn)行了修改。在常見的旁路擋板保護(hù)聯(lián)鎖中,有四個(gè)聯(lián)鎖是所有火電廠一致選擇保留的,它們是增壓風(fēng)機(jī)入口壓力超限開旁路、GGH停轉(zhuǎn)開旁路、多臺(tái)循環(huán)泵跳閘開旁路以及增壓風(fēng)機(jī)跳閘開旁路。這四項(xiàng)聯(lián)鎖的保留主要基于對(duì)脫硫設(shè)備的保護(hù)以及對(duì)煙道、擋板安全的考慮。對(duì)于機(jī)組MFT開旁路以及機(jī)組RB開旁路這2項(xiàng)聯(lián)鎖,絕大部分電廠也選擇了保留,部分取消了MFT信號(hào)直接觸發(fā)開旁路。大部分廠取消了進(jìn)口煙塵濃度高于定值、運(yùn)行中煙溫偏低開啟旁路,小部分改成了報(bào)警;油槍的投運(yùn)聯(lián)鎖部分被取消,部分改工判斷可投撤;進(jìn)口溫度高于定值部分廠考慮到煙氣超溫的情況可能發(fā)生仍保留投入,部分廠則改成了報(bào)警;進(jìn)出口擋板開信號(hào)消失的聯(lián)鎖也類似,電廠也酌情進(jìn)行保留或改成報(bào)警。

在修改旁路開啟保護(hù)邏輯時(shí),除了對(duì)聯(lián)鎖進(jìn)行了是否保留的選擇,對(duì)于聯(lián)鎖的觸發(fā)條件也進(jìn)行了修改,主要為增加延時(shí)(如超溫、失速,信號(hào)消失等)和對(duì)定值放寬(如壓力、溫度、振動(dòng)條件值等)。典型的就是增壓風(fēng)機(jī)入口壓力超限保護(hù)的定值,在分析脫硫的設(shè)計(jì)參數(shù)和各爐煙道、擋板實(shí)際運(yùn)行中的情況后,普遍對(duì)正負(fù)限定值都予以了放寬,從后續(xù)實(shí)際運(yùn)行效果看,沒有產(chǎn)生不利影響,這些修改還是比較謹(jǐn)慎和合理的。

1.2調(diào)整旁路擋板試驗(yàn)和GGH離線沖洗周期

為保證旁路擋板可靠開啟,作為檢查手段,旁路擋板定期活動(dòng)試驗(yàn)一直是作為一個(gè)常規(guī)工作而開展的,一般會(huì)1-2月進(jìn)行一次,鉛封后近一半的廠已不進(jìn)行旁路擋板周期試驗(yàn),主要利用機(jī)組調(diào)停或停運(yùn)時(shí)開展這項(xiàng)工作。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)個(gè)別廠旁路擋板存在密封片易變形的問題,由于無法掌控變形是否會(huì)對(duì)開啟帶來影響,因此取消定期試驗(yàn),會(huì)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。在有GGH裝置的電廠,當(dāng)GGH壓差上升到一定允許限值,在線高壓水沖洗也不能緩解時(shí),就需要停運(yùn)脫硫,進(jìn)行離線高壓水沖洗,頻次高的廠可能1個(gè)月會(huì)清洗2-3次。在鉛封實(shí)施后,旁路開啟受限,而且環(huán)保部門不再允許將旁路擋板定期試驗(yàn)時(shí)間計(jì)為免責(zé)時(shí)間,因此對(duì)這兩個(gè)開旁路的頻次,電廠也進(jìn)行了控制。目前,部分廠已能做到與機(jī)組檢修同步,這得益于設(shè)備本身選型較好,或近年經(jīng)過了改造。投運(yùn)較早的GGH普遍離線頻次較高,平均2月1次,對(duì)擋板開啟次數(shù)和投用率的影響較大。

設(shè)備的可靠直接關(guān)系到脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行,在向取消旁路過渡中,對(duì)設(shè)備系統(tǒng)的改造和優(yōu)化是一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)。改造和優(yōu)化措施主要有:

(1)GGH換熱元件改成大通道防堵型;GGH吹灰器改造,增加吹掃空壓機(jī),盡可能延長(zhǎng)定期離線沖洗的周期,做到與機(jī)組檢修同步。檢修時(shí)化學(xué)清洗換熱元件,有部分換熱元件可備用。

(2)因增壓風(fēng)機(jī)前負(fù)壓波動(dòng)多次開擋板較多的廠,通過燃燒工況調(diào)整,修改前饋、后饋系數(shù),對(duì)煙道、擋板承壓重新核算,放寬了定值。

(3)增壓風(fēng)機(jī)入口擋板增加為2臺(tái)執(zhí)行機(jī)構(gòu),加雨棚;增大擋板執(zhí)行機(jī)構(gòu)的力距;更換所有油管路的軟管;液壓油管換成可靠型號(hào)防漏;增壓風(fēng)機(jī)停運(yùn)后輪轂及葉片上加強(qiáng)清灰,保證風(fēng)機(jī)振動(dòng)正常;漿液循環(huán)泵減速箱冷卻采用內(nèi)部蛇形管加潤(rùn)滑油外置冷卻器閉式冷卻水,保證冷卻效果好。

(4)循環(huán)泵入口濾網(wǎng)換型,增大通流量,降低泵氣蝕;泵出口大小頭防腐換成不銹鋼;吸收塔噴淋層增加耐磨板,中隔板位置焊接合金板;噴淋管經(jīng)常損壞部位加裝不銹鋼護(hù)套,吸收塔連接短管加裝內(nèi)套管。噴淋加裝監(jiān)測(cè),噴淋層加厚,除霧器加裝支撐,噴嘴更換,死區(qū)加裝沖洗;吸收塔出口增設(shè)疏水槽、管,減少水汽對(duì)尾部煙道的腐蝕和GGH的結(jié)垢;襯膠補(bǔ)后易脫落,加強(qiáng)修補(bǔ)質(zhì)量過程控制;對(duì)除霧器沖洗邏輯進(jìn)行修改,增加一級(jí)除霧器的沖洗頻次。確保投用率前提下,定期對(duì)吸收塔內(nèi)部進(jìn)行清理。

(5)煙風(fēng)道的鱗片易起泡,需經(jīng)常檢查,并加強(qiáng)修補(bǔ)質(zhì)量過程控制;對(duì)煙囪腐蝕進(jìn)行監(jiān)控,機(jī)組停運(yùn)時(shí),對(duì)煙囪防腐要及時(shí)進(jìn)行評(píng)估、修補(bǔ)。

(6)廢水處理系統(tǒng)擴(kuò)容;三聯(lián)箱增設(shè)旁路;制漿系統(tǒng)增設(shè)補(bǔ)水管;工藝水管改成襯膠;在線pH計(jì)、密度計(jì)換型,改母管上測(cè)量,保證檢測(cè)的準(zhǔn)確;采用熔斷法在線處理電除塵陰極螺旋線故障,故障頻發(fā)電場(chǎng)檢修時(shí)成批更換極線,保證電場(chǎng)的正常投運(yùn)。

我們選取了2010年11月-2011年9月這段鉛封后時(shí)間,對(duì)省內(nèi)14個(gè)廠旁路開啟的次數(shù)和原因進(jìn)行了歸類。統(tǒng)計(jì),并與2009年11月-2010年9月進(jìn)行了對(duì)比。在這兩組對(duì)照時(shí)間中,鉛封前全省總計(jì)開旁路436次,而鉛封后為318次,開啟次數(shù)明顯下降,說明了鉛封這一環(huán)保的強(qiáng)制力,確定起到了限制旁路開啟的作用。有9個(gè)廠開啟次數(shù)明顯下降,部分幅度較大,呈現(xiàn)上升的有4個(gè)廠,幅度不太大。

而造成開啟的原因中鉛封前達(dá)19項(xiàng),鉛封后少了5項(xiàng),這少的5項(xiàng)分別為氧化風(fēng)系統(tǒng)故障,進(jìn)出口擋板故障,入口煙溫異常,電網(wǎng)外部線路故障以及低壓脫硫變跳閘。

鉛封前開啟原因占比合計(jì)超過80%,且位列前五位的原因依次為:GGH故障或離線清洗、增壓風(fēng)機(jī)入口風(fēng)壓波動(dòng)、增壓風(fēng)機(jī)故障、機(jī)組RB或低壓荷、鍋爐MFT;而鉛封后,原因占比合計(jì)超過80%的仍是這五個(gè),上增壓風(fēng)機(jī)入負(fù)壓波動(dòng)變成列后,其他依次不變。

從浙江省內(nèi)各電廠對(duì)旁路開啟邏輯的修改可以看出,由于對(duì)大部分重要聯(lián)鎖予以了保留,目前電廠在旁路開啟上還是屬于“該開則開”的階段,環(huán)保部門總體還是持理解態(tài)度。因而旁路開啟受限或取消可能帶來的影響大部分沒有付諸表現(xiàn),也就是說,目前尚未出現(xiàn)因脫硫設(shè)備檢修而被迫停運(yùn)主機(jī)的情況;而鍋爐MFT、機(jī)組RB、入口煙溫高時(shí)旁路也都開啟,由此帶來的煙風(fēng)系統(tǒng)失穩(wěn)以及吸收塔內(nèi)部部件損壞風(fēng)險(xiǎn)暫不存在;入口煙溫低,發(fā)生不多,持續(xù)時(shí)間短,今年煤種硫分普遍不是很高,脫硫設(shè)備鍋爐布袋除塵器系統(tǒng)容量尚能緩沖,因此對(duì)這兩種情況,各電廠基本能做到不開啟旁路。

在鍋爐啟停階段,浙江省內(nèi)電廠電除塵器投用中,有3個(gè)電廠較早,基本點(diǎn)火后就投用電除塵器;大部分電廠還是按照電除塵入口溫度要求逐步投運(yùn)電場(chǎng),其后一般在50%機(jī)組負(fù)荷時(shí)投運(yùn)脫硫。浙江省內(nèi)4600MW機(jī)組(無GGH)從2010年下半年開始就脫硫投運(yùn)按要求進(jìn)行旁路取消的前期準(zhǔn)備和方案認(rèn)證,并把2011年作為一個(gè)過渡期,給予電廠每臺(tái)爐全年12h作為旁路可開啟時(shí)間,這其中包括了擋板定期試驗(yàn),機(jī)組度網(wǎng)期間擋板異常開啟時(shí)間。針對(duì)這一要求,目前電廠采用電除塵投運(yùn)與鍋爐點(diǎn)火同步,脫硫投運(yùn)與機(jī)組并網(wǎng)(10MW)同步的方式。為了減少運(yùn)行期間異常,進(jìn)行制漿、氧化,廢水處理、事故漿液貯存能力的增容,盡量結(jié)合機(jī)組檢修安排脫硫系統(tǒng)缺陷設(shè)備的維修,同時(shí)開始逐步取消增壓風(fēng)機(jī)。機(jī)組異常停機(jī)時(shí),盡量采用滑參數(shù)運(yùn)行方式,直到脫硫與鍋爐同步停運(yùn)。在這種方式下,到目前為此,今年電廠僅因處理1號(hào)增壓風(fēng)機(jī)液壓油管漏油開過1次旁路,每月脫硫投用率都接近。

該電廠目前的運(yùn)行方式已是浙江省內(nèi)相對(duì)較好的做法,觀其效果,影響還是存在的。首先是低溫腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)組剛并網(wǎng)時(shí)煙氣溫度還不高,此時(shí)脫硫投入,出口煙溫必是偏低的。查閱歷史曲線發(fā)現(xiàn)機(jī)組剛并網(wǎng)時(shí)(10MW)電廠脫硫出口煙溫一般在30度左右,等機(jī)組負(fù)荷上升,出口煙溫上升到45度以上(正常脫硫出口煙溫)往往需要2h左右,這期間脫硫后設(shè)施煙道就處于低溫高濕腐蝕風(fēng)險(xiǎn),而該電廠為兩爐合用一內(nèi)筒煙囪、兩爐啟停使該煙囪腐蝕風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。在機(jī)組檢修時(shí),對(duì)煙囪防腐層進(jìn)行修補(bǔ)已成為一項(xiàng)定期工作。升爐期間盡管有電除塵投用,但它對(duì)煤粉的去除效果較差,未燃盡碳,包括有時(shí)點(diǎn)火不好仍需投油時(shí)的油滴仍不可避免地進(jìn)入到漿液,據(jù)電廠反映,采用這一運(yùn)行方式后,吸收塔漿液起泡發(fā)黑(有溢流)較常見,有時(shí)還導(dǎo)致盲區(qū),需加大廢水排放。如果史采取加大廢水排放的措施,啟、停爐1次造成的對(duì)漿液的影響,需半個(gè)月左右才能完全自然置換,對(duì)石膏脫水和品質(zhì)有一定影響。如果機(jī)組啟停頻次較多時(shí),石膏脫水系統(tǒng)的稀釋緩沖能力下降、則危害更大。

對(duì)于運(yùn)行中投油槍是否需開旁路的處理,各電廠有所不同。有一半電廠在投油負(fù)荷下均開啟擋板,另一半電廠在投油負(fù)荷下均開啟擋板,另一半則基本做到不開。為了減少影響,電廠一方面盡量與高度溝通,爭(zhēng)取負(fù)荷能穩(wěn)定在投油負(fù)荷以上,即不投油;另一方面即使投油也盡量少股幾支油槍,并采用間斷投用方式。目前看來,投油對(duì)脫硫漿液影響主要表現(xiàn)為漿液起泡溢流(部分電廠定期加入消泡劑),漿液表面有些發(fā)黑,但對(duì)塔內(nèi)漿液反應(yīng)、脫水和石膏品質(zhì)基本沒有較大影響。

建議在現(xiàn)有脫硫設(shè)施脈沖除塵器取消旁路前進(jìn)行全面謹(jǐn)慎的評(píng)估。評(píng)估的內(nèi)容應(yīng)包括煤質(zhì)波動(dòng)、脫硫設(shè)備可靠、機(jī)組運(yùn)行可靠、旁路開啟的統(tǒng)計(jì)分析等多個(gè)方面。通過評(píng)估可找出制約電廠旁路取消的主要因素以及權(quán)重,這樣根據(jù)優(yōu)先次序,在過渡期內(nèi)逐步開展改造、增容和優(yōu)化,使旁路開啟水平能逐步趨近于取消。也可對(duì)取消旁路的實(shí)施廠進(jìn)行優(yōu)先排序:沒有GGH且取消增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行的機(jī)組,是可以首行取消旁路的實(shí)施對(duì)象;其次是沒有GGH的機(jī)組,由于沒有該高阻力設(shè)施,對(duì)引風(fēng)機(jī)擴(kuò)容,從而取消增壓風(fēng)機(jī)實(shí)施相對(duì)容易;GGH和增壓風(fēng)機(jī)均有的機(jī)組實(shí)施也困難。當(dāng)GGH壓差能長(zhǎng)期控制在一個(gè)較穩(wěn)定的水平,可以結(jié)合脫硝改造,考慮對(duì)引風(fēng)機(jī)擴(kuò)容,從而取消增壓風(fēng)機(jī)。

煤質(zhì)是首要因素,需要通過統(tǒng)計(jì)分析,將差煤種的情況納入考慮。其中灰分、硫分是主要因素,前者影響電除塵器的除塵效果,后者影響整個(gè)系統(tǒng)可脫硫容量,此外煤質(zhì)造成點(diǎn)火的難易會(huì)影響微油、等離子點(diǎn)火的效果,燃燒不好造成鍋爐不能正常運(yùn)行帶來諸如MFT影響。因而如取消旁路運(yùn)行,對(duì)煤種的品質(zhì)和穩(wěn)定要求必然提高,低硫煤的以及高低硫煤摻燒仍是從源頭保證脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的首要工作,還有在鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)階段盡可能燃用揮發(fā)分高的煤種作為啟動(dòng)煤種,不但有利于縮短鍋爐的啟動(dòng)過程,也降低了因點(diǎn)火困難、消耗大量的烯油給脫硫裝置帶來的一系列影響。

在電除塵器運(yùn)行過程中,為了減輕未燃盡油污碳粒對(duì)吸收塔漿液系統(tǒng)的污染,在鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)前尤其是冷態(tài)啟動(dòng)前,電除塵器的灰斗加熱、絕緣支柱套管加熱及放電極絕緣室加熱好能提前24h投入,確保電除塵器和干除灰系統(tǒng)投入運(yùn)行且吸收塔循環(huán)泵啟動(dòng)投入后再點(diǎn)火起爐。在鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)階段,為防止部分未燃盡油污和碳粒隨煙氣經(jīng)過電除塵器時(shí)發(fā)生二次燃燒,應(yīng)控制電除塵器各電場(chǎng)的二次電壓在起暈電壓和閃絡(luò)電壓之間,并適當(dāng)限制二次電流值。運(yùn)行過程中密切監(jiān)測(cè)電除塵器出口的煙塵濃度,必要時(shí)可考慮實(shí)施電袋除塵器或布袋除塵器的改造,其中良好運(yùn)用除塵器布袋和除塵器骨架以進(jìn)一步提高除塵效率。

為了防止脫硫吸收塔入口煙氣超溫,保護(hù)吸收塔內(nèi)部構(gòu)件、襯膠或鱗片襯里,除霧器應(yīng)設(shè)置事故噴淋減溫裝置,并確保噴淋減溫裝置能夠可靠投入。在脫硫裝置運(yùn)行期間,應(yīng)密切監(jiān)測(cè)脫硫系統(tǒng)的主要運(yùn)行參數(shù)及吸收塔出、入口溫度的變化。在鍋爐停爐階段,也應(yīng)待進(jìn)入吸收塔進(jìn)、出口煙溫降耐溫極限以下并確保安全時(shí)方可停運(yùn)所有循環(huán)泵。對(duì)于事故噴淋系統(tǒng),在日常運(yùn)行過程中加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),對(duì)高位水箱設(shè)立自動(dòng)補(bǔ)水,并經(jīng)常確認(rèn)水位,系統(tǒng)電源接入保安電源,定期開展噴淋試驗(yàn)以確保其能及時(shí)動(dòng)作也是非常重要的。

在鍋爐調(diào)整和脫硫調(diào)整時(shí),應(yīng)保證鍋爐燃燒的穩(wěn)定,控制空預(yù)器漏風(fēng),確保煙氣參數(shù)不嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)條件。在鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)階段、低負(fù)荷投油助燃階段或煤種含硫量驟升階段,密切監(jiān)視脫硫系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),加大對(duì)吸收塔漿液品質(zhì)的化驗(yàn)分析,一旦出現(xiàn)吸收塔大量溢流起泡、pH值無法有效提升和穩(wěn)定、漿液品質(zhì)惡化、石膏脫水困難等狀況,可采取置換漿液的方式消除影響。嚴(yán)格監(jiān)控脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行條件,加強(qiáng)對(duì)吸收劑、工藝水和蒸汽等品質(zhì)的監(jiān)控,提高在線儀表的可靠和穩(wěn)定,加強(qiáng)脫硫系統(tǒng)的化學(xué)監(jiān)督工作并制定為制度的形式,定期定時(shí)對(duì)脫硫系統(tǒng)各介質(zhì)的化學(xué)分析,在鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)投油助燃或低負(fù)荷投油穩(wěn)燃階段,密切關(guān)注和分析吸收塔漿液的含油量,為漿液置換、除霧器噴淋沖洗提供科學(xué)的參考依據(jù)。

提高檢修水平,在日常的運(yùn)行實(shí)踐中,應(yīng)加強(qiáng)脫硫系統(tǒng)和設(shè)備的檢修維護(hù)和管理水平,并形成嚴(yán)格的管理制度,充分重視脫硫系統(tǒng)的各個(gè)缺陷和故障點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題必須及時(shí)分析和處理,避免形成隱患,必要時(shí)將脫硫系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備包括煙囪納入主設(shè)備的維護(hù)和管理范疇。重點(diǎn)關(guān)注管道容器系統(tǒng)和旋轉(zhuǎn)元件的沖刷磨損和腐蝕問題、GGH和除霧器的結(jié)垢堵塞問題以及尾部煙道和煙囪的腐蝕滲漏問題,對(duì)脫硫系統(tǒng)真正做到逢停必檢,達(dá)到防患于未然。

火電廠脫硫裝置取消旁路,如果倉促上馬,恐怕會(huì)給電廠運(yùn)行帶來一定的影響,各發(fā)電集團(tuán)和電廠有必要與各級(jí)環(huán)保部門積極溝通,通過分析讓其了解目前企業(yè)的旁路開啟現(xiàn)狀和取消旁路的影響,爭(zhēng)取合理的過渡期限,完成必要的改造和優(yōu)化,使取消旁路能安全的、可靠的實(shí)施。

燒結(jié)機(jī)為什么要用電除塵器而不用布袋除塵器呢

1、通過對(duì)兩種除塵器特的比較,就能很容易的理解為什么燒結(jié)機(jī)要用電除塵器了.

3、是一種干式濾塵裝置。它適用于捕集細(xì)小、干燥、非纖維粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維的過濾作用對(duì)含塵氣體進(jìn)行過濾,當(dāng)含塵氣體進(jìn)入袋式除塵器后,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來,落入灰斗,含有較細(xì)小粉塵的氣體在通過濾料時(shí),粉塵被阻留,使氣體得到凈化。

燃煤發(fā)電廠除塵的話都需要哪些除塵設(shè)備

(1)除塵效率高:電除塵器可以通過增加電場(chǎng)數(shù)量、增大電場(chǎng)截面積、提高供電質(zhì)量等手段來提高除塵效率,以滿足任何所要求的除塵效率。對(duì)于粒徑小于10微米以下的微細(xì)粉塵仍有較高的收塵效率。

(2)設(shè)備運(yùn)行阻力小,總能耗低:電除塵器運(yùn)行阻力200—300Pa,約為布袋除塵器的1/8,電袋除塵器的1/4。

(3)處理煙氣量大:目前單臺(tái)電除塵器大截面達(dá)到800m2

/h。(4)運(yùn)行溫度高,可滿足不同運(yùn)行工況:一般電除塵器可用于處理350 o

C以下的煙氣。(5)運(yùn)行檢修維護(hù)低,設(shè)備使用壽命長(zhǎng):由于電除塵器設(shè)計(jì)、技術(shù)的成熟,在新建電廠電除塵器在一個(gè)大修期間,除需更換部分耐磨易損件外基本無需其他。大量電除塵器在運(yùn)行十幾年后內(nèi)部極板、極線仍然完好,較長(zhǎng)的設(shè)備使用壽命這是其他除塵器無法相比的。

布袋式除塵器因其不受煙氣物化特等影響而適合各種煤種,

并且除塵效率高,排放濃度低于50mg/Nm3,前幾年發(fā)展較快。布袋除塵器一般壓力損失為小于2000Pa,系統(tǒng)阻力大,風(fēng)機(jī)能耗更大;對(duì)于特殊粉塵,如低硫高比電阻粉塵、高SiO2,高AL2O3以及存在CO爆炸風(fēng)險(xiǎn)和采用常規(guī)電除塵器達(dá)標(biāo)困難的場(chǎng)合,可以采用袋除塵器。

電袋復(fù)合式除塵器是通過前級(jí)電除塵區(qū)捕集80~90的煙氣粉塵,后級(jí)濾袋過濾區(qū)捕集少量的殘余粉塵。同時(shí),利用通過前級(jí)電場(chǎng)區(qū)產(chǎn)生的荷電粉塵,可有效改善沉積在濾袋表面粉塵層的過濾特,使濾袋的透氣能、清灰能得到大幅改善,從而達(dá)到低阻高效收塵的效果。此技術(shù)結(jié)合了電除塵和濾袋除塵的兩種除塵特點(diǎn),它的除塵效率不受煤種、煙氣工況、飛灰特影響,排放濃度可以長(zhǎng)期高效、穩(wěn)定在50mg/Nm3以下,甚30mg/Nm3。與純布袋除塵器相比,在運(yùn)行過程中除塵器可以保持較低的運(yùn)行阻力

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